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DH63 型空壓機振動故障分析及處理

引言

空分裝置作為煉化企業(yè)的主要裝置,承擔為下游生產(chǎn)裝置提供合格的氧氣、氮氣和其他相關(guān)氣體的重要任務(wù),是保證下游裝置長周期安全運行的基礎(chǔ)??諌簷C作為空分裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,對其進行振動狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷,確保其正常工作顯得至關(guān)重要。

某廠生產(chǎn)的空壓機是4級4段離心式壓縮機,其型號為DH63-17,同步電動機功率為3700kW,轉(zhuǎn)速為1480r/min ,電動機通過聯(lián)軸器與壓縮機變速箱輸入軸相聯(lián),再通過齒輪變速箱大齒輪帶動兩邊小 齒輪輸出軸,其中低速軸轉(zhuǎn)速為9800r/min ,高速軸轉(zhuǎn)速為12000r/min ,3根軸的前后軸承均為徑向—推力混合軸承,徑向軸承為五瓣瓦式自動調(diào)心滑動軸承,推力軸承為滑動推力軸承,前后軸封均為迷宮密封[1] 。

1 振動故障分析

機組結(jié)構(gòu)簡圖及測點分布如圖1所示。空壓機采用美國ENTEK-IRD公司的ENTRX網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)

測系統(tǒng)進行實時跟蹤監(jiān)測,通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)空壓機3、4級軸測點振動開始緩慢上升,其中3B測點從11μm上升到14μm,4B測點從31μm上升到38μm ,振動趨勢如圖2所示。機組的振動雖然遠未達到報警值(機組振動報警值為70μm) ,但由于機組振動波動越來越頻繁,嚴重影響了裝置的安全生產(chǎn)。為了更好地掌握空壓機的運行狀態(tài),對導致空壓機產(chǎn)生振動的原因進行了分析。

1.1 頻譜分析

從所記錄的機組3B、4B點頻譜趨勢圖(圖3)看出,3B、4B的頻譜幅值一直在不斷加大,振動頻率主要表現(xiàn)在200Hz,而此頻率正好是工作轉(zhuǎn)速相對應(yīng)的工頻成分(fr = n/60=12000/60=200Hz;n為高速軸轉(zhuǎn)速),其它頻率成分振動變化較小。從振動頻譜來看,如果是旋轉(zhuǎn)失速,振動主要發(fā)生在頻率為0.8和0.2倍的分頻工頻上;如果是由于軸承油膜振蕩引起的,油膜的振動頻率約為工頻的1/2倍,那么在1/2倍工頻處的振幅應(yīng)比較大,但頻譜圖上1/2倍工頻處的振幅值基本沒有,因此可以排除旋轉(zhuǎn)失速和軸承油膜失穩(wěn)等故障[2] 。根據(jù)典型故障的振動特征,振動頻譜中主振頻率主要表現(xiàn)在200Hz,可以初步判斷故障原因很可能是轉(zhuǎn)子不平衡或者是軸瓦磨損[3] 。

1.2 軸心軌跡分析

為了進一步確定故障原因,對在兩個相互垂直的徑向安裝測振傳感器測得合成的軸心軌跡圖(圖 5)進行了分析。從圖中看出,軸心軌跡的形狀是橢圓形,橢圓形狀比振動正常時有所增大,且軌跡集中,不紊亂,進一步說明振動是由轉(zhuǎn)子不平衡引起的;而且由于旋轉(zhuǎn)方向與轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)方向相同,這說明振動是由于轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生了與不平衡力相類似的新激振力引起的。因為如果是由于動、靜部件碰撞時引起的振動軸心軌跡的運動方向與轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)方向相反[4] 。另外,軸心軌跡形狀比振動正常時有所增大,說明隨著不平衡的加劇,軸瓦進一步磨損,從而導致3、4級振動逐步增大。

綜合各方面的因素,得出以下結(jié)論:(1)由于介質(zhì)沖刷及葉輪結(jié)垢,造成高速轉(zhuǎn)子葉輪不平衡;(2)高速軸瓦逐漸出現(xiàn)磨損,軸瓦間隙變大。

1.3  葉輪不平衡原因分析

引起轉(zhuǎn)子積灰或葉輪損傷的主要原因有機組進口過濾器的過濾效果差、空壓機級間管道和冷卻器內(nèi)壁積灰、銹蝕、結(jié)垢等 [5] 。

(1)空氣過濾效果差

空氣過濾器作為壓縮機的保護裝置,在保證壓縮機平衡運行方面起著很重要的作用。如果空氣過濾器效果不好,空氣中的雜質(zhì)就會較多地進入壓縮機,混入壓縮空氣中,造成葉輪積灰嚴重,壓縮機在運轉(zhuǎn)中,積在葉輪上的灰塵或其他氧化物會不均勻脫落,致使轉(zhuǎn)子平衡被破壞,造成機組振動增大,這是引起振動的主要原因。

(2)中間冷卻器及級間管銹蝕

空氣中間冷卻器及級間管材質(zhì)為普通碳鋼,空氣中帶腐蝕性成份的冷凝水對冷卻器外殼內(nèi)壁及管道腐蝕嚴重,若腐蝕生成的物質(zhì)沖刷葉輪或附著在葉輪上,就可能造成轉(zhuǎn)子平衡被破壞,振動加劇。

(3)中間冷卻器析出的冷凝水

中間冷卻器的排水方式不當或排水不及時,將會造成冷凝水積聚,積水在冷卻器內(nèi)增多后容易被氣流夾帶而對葉輪產(chǎn)生沖刷。

2  處理措施

2.1  空氣過濾器改造

提高過濾后空氣的質(zhì)量,減少空氣含塵量,就會大大減少壓縮機轉(zhuǎn)子葉輪在運行過程中的結(jié)垢或機械雜質(zhì)對葉輪的沖刷,從而減輕轉(zhuǎn)子在運行過程中因結(jié)垢而產(chǎn)生的不平衡或者機械雜質(zhì)對葉輪沖刷造成的葉輪損傷??蓪⒃瓏姶禐V袋過濾器整體更換為框式過濾器,其采用兩級過濾元件,第一級為板式過濾棉;第二級為高效過濾器,濾材為高效玻纖濾紙,由于采用兩級過濾,過濾精度得到提高,不僅改善了空氣過濾效果,而且可以在機組運轉(zhuǎn)的情況下短時間內(nèi)更換濾芯,操作維護方便。通過提高進入壓縮機的空氣質(zhì)量,減少了空氣中的含塵量,減輕了轉(zhuǎn)子葉輪在運行中的灰塵結(jié)垢現(xiàn)象,大大延長了空壓機的安全運行周期。

2.2  管道及冷卻器防腐處理

對機組級間換熱器進行抽芯檢修,發(fā)現(xiàn)大量的鐵銹和泥砂,內(nèi)壁腐蝕嚴重,級間管線同樣腐蝕嚴重。對進氣管道、級間管道和冷卻器外殼及內(nèi)部進行徹底除銹,并進行防腐處理,可避免產(chǎn)生氧化物對葉輪沖擊,減少葉輪的結(jié)垢程度。對級間換熱器內(nèi)壁和級間管線內(nèi)壁進行特殊防腐處理,可采用碳鋼表面噴鍍不銹鋼的處理方法,噴鍍工序全部完成后會在級間換熱器內(nèi)壁和級間管線內(nèi)壁的內(nèi)表面形成一層不銹鋼鍍膜,既耐腐蝕又抗沖刷。同時,檢修中把機組級間換熱器的排凝口加大,排凝管線改為不銹鋼管線,確保級間換熱器不會因排凝管線堵塞造成液擊。通過采取上述改造措施后,葉輪的沖刷現(xiàn)象從根本上得到了解決。

3  結(jié)論

通過對 DH63 空壓機振動原因進行分析,采取了上述有效的對策與處理措施, 3 、 4 級振動已明顯好轉(zhuǎn),機組振動故障問題得到了有效的解決。目前機組完全有能力做到安、穩(wěn)、滿、優(yōu)運行 8000h 以上不停車,改造效果良好,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

參 考 文 獻

[1] 金鎖英,等.空分裝置空壓機振動及故障診斷[J] .通用機械, 2004(5):67-69 .

[2] 廖伯瑜.機械故障診斷基礎(chǔ)[M] .北京:冶金工業(yè)出版社, 2003 .

[3] 于濤.空分裝置空壓機振動監(jiān)測及故障診斷[J].煉油技術(shù)與工程,2005(12):36-39 .

[4] 王江萍.機械設(shè)備故障診斷技術(shù)及應(yīng)用[M] .西安:西北工業(yè)大學出版社,2001 .

[5] 王瑾輝,等.DH90空壓機振動的原因分析與對策[J].武漢科技大學學報,2006(2):183-185 . 
標簽: DH63空壓機振動  

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